截至目前,金陵石化1号催化裂化装置已安稳运行50年,处理量130万吨/年,累计生产油品超6000万吨。装置由反应再生、分馏、烟气脱硫等10个单元组成,经过多次扩能改造,生产的净化催化油浆成为高端石墨材料和低硫船燃的优质原料。
这套运行了50年的老装置始终保持着“青春活力”。前7个月,装置助剂消耗量同比降低30%,电耗同比下降20%,油浆单元收率超90%,各项指标在集团公司同类型装置达标竞赛中累计排名第三。
解决影响安稳运行的关键问题,实现节能降耗
“烟机同步率从94%提升到了100%,烟机叶轮结垢情况得到有效改善。”7月26日,在该装置烟机运行攻关总结会上,集团公司技能大师谢新春介绍。
烟机运行情况直接关系装置长周期运行效果和节能降耗水平,但烟机是石化生产中故障较高的设备,而烟机叶轮结垢是影响烟机运行的关键因素。
为解决烟机叶轮结垢问题,自投运以来,该装置便成立攻关组。创新实施烟机在线除垢,利用蒸汽吹扫和温度变化,去除烟机叶片粉尘和结垢,使烟机振动值降低、入口粉尘含量降低,保证了装置长周期运行。同时,2015年以来,攻关组开展降低“三剂”消耗、提高掺渣比、解决再生斜管长期振动等10个项目攻关,并通过调整吹灰器运行频次,实现节能降耗。
今年前7个月,装置烟机电流下降40安培,电耗同比下降20%。
不断实施技术升级改造,保持高效运行
该装置是公司创效的主力军,投产50年来能始终保持高效运行,在于不断实施技术升级改造。
为提高装置自动化生产和加工能力,他们实施了重油催化裂化升级改造、MIP技术改造,将操作系统更新为Honeywell PKS系统,实现智能化与自动化融合,并投用安全仪表系统(SIS)和气体监测系统(GDS),进一步提升安全环保水平。
近年来,装置推进环保升级改造,增加烟气脱硫单元,烟气中二氧化硫浓度低于10毫克/立方米;在国内率先建成消除白烟装置,建成投产SCR(选择性催化还原)烟气脱硝单元,烟气中氮氧化物下降40%。通过改造升级设备设施,生产的油品从最初的国1标准跃升到国6B标准。
该装置生产的净化催化油浆是高端石墨材料的优质原料。“高端石墨材料是公司‘油转特’项目,我们要抓住机遇让装置技术转型。”集团公司技能大师孙同根说。2022年,该装置新增油浆过滤单元,将低价油浆产品转变为高端碳材料的优质原料,并通过实施化学清洗、升级材质、控制流速等举措,解决了管线堵塞、油浆冲刷设备等难题。
目前,装置实现“高固含、高密度、高黏度”油浆不间断处理,单元收率提升至90%以上,达到国内领先水平。
形成人才梯队,实现可持续发展
“我们装置出了2名集团公司技能大师!”如今,提及装置情况,员工争相介绍。
该装置持续加强人才培养和队伍建设,以“党员技师示范岗”“孙同根劳模创新工作室”等为依托,形成多层次人才梯队,实现人才驱动可持续发展。
“党员技师示范岗”结合实际提升党员、骨干的业务技能。在检修中,他们负责开停工方案、管线吹扫、气密检查等任务,提升专业技术水平和组织协调能力;在操作中,充分发挥“技术+作风”引领作用,提升动手能力;在培训中,参与题库编写、操作规程修订等工作,多方面锤炼个人才能。2024年以来,装置开展应急演练15次,完成工艺卡片和操作规程修订。
“孙同根劳模创新工作室”组织难题攻关和人才培养。他们建立完善学习机制,开展“百日学习种子培养”、技能竞赛等特色工作,结合“见习班长”“换岗学习”“论文答辩”等多种方式,促进后备中坚力量成长。
目前,装置已拥有中国石化技能大师2名,公司首席技师、高级技师等17名,2024年,装置获国家级表彰2项。
来源:中国石化新闻网 8.27
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